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以案說法:液化烴儲(chǔ)罐的安全設(shè)計(jì)及其背后的故事

在我上一篇文章中主要講述了液化烴管道的安全設(shè)計(jì)要點(diǎn)及解析,今天再著重討論一下液化烴儲(chǔ)罐的安全設(shè)計(jì),鑒于液化烴儲(chǔ)罐的設(shè)計(jì)有專門的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,大家也可以自行查閱標(biāo)準(zhǔn)和條文解釋,故在本篇文章中,我不再進(jìn)行條文列舉,而是以案說法,以歷史上真實(shí)的事故案例來解說液化烴儲(chǔ)罐的安全設(shè)計(jì)要點(diǎn),加深對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)條文的理解和對(duì)安全設(shè)計(jì)的重視。所以本文的最大價(jià)值并不是給廣大業(yè)界同仁提供詳實(shí)的設(shè)計(jì)依據(jù),而是以事故警示的意義來告誡設(shè)計(jì)工作者,那些被列入標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)條款背后,我們?yōu)榇擞指冻隽嗽鯓討K重的代價(jià)!

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       1984年11月19日,墨西哥國(guó)家石油公司的液化石油氣(LPG)儲(chǔ)運(yùn)站,由于管線破裂,釋放出大量LPG,形成蒸汽云后,遇火源著火爆炸?;鹎蛑睆礁哌_(dá)360m,48個(gè)儲(chǔ)罐全部遭到破壞,站內(nèi)設(shè)施幾乎全部毀壞。爆炸沖擊波半徑達(dá)1200m,損毀民房1400多間,共造成約650人死亡,6000人受傷,3萬(wàn)多人無(wú)家可歸,被列為“世界工業(yè)史上最大的災(zāi)難之一”。

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          1984年12月22日墨西哥聯(lián)邦檢察署公布的調(diào)查報(bào)告為:墨西哥國(guó)家石油公司儲(chǔ)運(yùn)站內(nèi)部一條連接球罐和臥式儲(chǔ)罐的管線發(fā)生龜裂,泄露LPG并形成蒸汽云滯留,由該廠內(nèi)部的燃燒器引火,導(dǎo)致蒸汽云爆炸。

          事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):大型液化烴儲(chǔ)罐不得布置在居民區(qū)或人員密集地帶,大型LPG球罐需保持一定的防火間距,儲(chǔ)罐的消防噴淋必須滿足冷卻水量的需求,進(jìn)出儲(chǔ)罐的管線必須安裝能遙控操作的緊急切斷閥。上述的所有內(nèi)容在1992年全部被寫入石化企業(yè)的第一部防火規(guī)范《GB 50160-92 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》中。
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          1988年10月22日,位于魔都的高橋石化煉油廠小涼山球罐區(qū),操作人員在進(jìn)行球罐脫水作業(yè)過程中,由于操作失誤,造成液化氣大量泄出,遇明火發(fā)生爆炸,共造成26人死亡,15人燒傷。這是自1983年中國(guó)石油化工總公司成立以來,發(fā)生的一起最慘重的事故。

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          事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):?;窂臉I(yè)人員必須具備基本的化工安全知識(shí),必須對(duì)企業(yè)入職員工進(jìn)行能勝任崗位的安全教育培訓(xùn)。全壓力式球罐應(yīng)采用二次脫水系統(tǒng)。專項(xiàng)安全設(shè)施(可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng))必須和項(xiàng)目同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投用。事故發(fā)生后,必須在1小時(shí)之內(nèi)立即上報(bào)。以上全部?jī)?nèi)容分別被寫入《GB/T 33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《GB 50160 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范(第6.3節(jié))》、《安監(jiān)總局令〔2010〕36號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》和《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(第二章)》中。
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         1997年6月27日,香港回歸的前夜,位于首都的北京東方化工廠在裝卸輕柴油時(shí),由于操作失誤,造成物料大面積泄露,物料揮發(fā)形成的蒸汽云發(fā)生爆炸,最終造成死亡9人,傷39人的慘劇。20余個(gè)1000~10000立方米的裝有多種化工物料的球罐被毀,直接經(jīng)濟(jì)損失1.17億元。事故發(fā)生后,有關(guān)部門先后組織了三個(gè)專家組對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查,歷時(shí)3年半,終于在2000年12月15日,國(guó)家經(jīng)貿(mào)委對(duì)北京東方化工廠“97·6·27'’特別重大事故作出批復(fù),認(rèn)定本次事故為責(zé)任事故。

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           其實(shí)北京東方化工廠爆炸并非是球罐本身的原因,只是常壓儲(chǔ)罐的池火波及到了球罐的進(jìn)出口管線,造成了事故的進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)然我之所以堅(jiān)持把該事故列出來,是因?yàn)樵撌鹿柿艚o我們的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)太深刻了,無(wú)論是技術(shù)上還是管理上都對(duì)以后的罐區(qū)安全設(shè)計(jì)和管理產(chǎn)生了深刻的影響。

           從設(shè)計(jì)上來講,一是在設(shè)備的設(shè)計(jì)上沒有防止誤操作的技術(shù)設(shè)施,是出現(xiàn)誤操作的潛在因素;二是在出現(xiàn)操作失誤的時(shí)候,缺乏及時(shí)發(fā)現(xiàn)與信息反饋的技術(shù)設(shè)施,說白了就是缺少自動(dòng)化控制。但是我想說的是,在二十多年前的石化行業(yè),整個(gè)行業(yè)的自動(dòng)化控制水平都很低,大家現(xiàn)在是不是經(jīng)常遇到一些老的石化廠為什么控制室都離裝置區(qū)很近,就是因?yàn)楫?dāng)年的自動(dòng)化控制水平太低了,不得不依靠大量的人員去現(xiàn)場(chǎng)巡檢、操作、記錄數(shù)據(jù)等等,每天往返十幾次,所以控制室就不能建的離裝置太遠(yuǎn)。
            
         北京東方化工廠“97·6·27'’特別重大事故的另外一個(gè)值得書寫的教訓(xùn)就是事故的調(diào)查報(bào)告程序問題,1997年發(fā)生的事故,直到2000年末才最終結(jié)案。該事故也成為近30年來特大事故調(diào)查報(bào)告歷時(shí)最長(zhǎng)的事故。我們不禁要問:為什么會(huì)花費(fèi)這么長(zhǎng)的時(shí)間?難道事故真的如此離奇嗎?我查閱了相關(guān)的公開資料,雖然事故調(diào)查確實(shí)有一定的復(fù)雜性,調(diào)查過程中也動(dòng)用了大量的專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)和計(jì)算機(jī)模擬實(shí)驗(yàn),但造成如此漫長(zhǎng)的主要原因并不在此,而是當(dāng)時(shí)的事故調(diào)查報(bào)告程序。

       依據(jù)1989年頒布的《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》第十六條規(guī)定:特大事故發(fā)生后,按照事故發(fā)生單位的隸屬關(guān)系,由省、自治區(qū)、直轄市人民政府或者國(guó)務(wù)院歸口管理部門組織成立特大事故調(diào)查組,負(fù)責(zé)事故的調(diào)查工作。
第十八條規(guī)定:特大事故調(diào)查組,應(yīng)當(dāng)根據(jù)所發(fā)生事故的具體情況,由事故發(fā)生單位的歸口管理部門、公安部門、監(jiān)察部門、計(jì)劃綜合部門、勞動(dòng)部門等單位派員組成,并應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)人民檢察機(jī)關(guān)和工會(huì)派員參加。
           我們以現(xiàn)在的眼光來看待上述的兩個(gè)條款的話,一個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題就是事故發(fā)生單位與政府一旦存在隸屬關(guān)系,那么也就存在利害關(guān)系。所以也就難以得出令人信服的客觀公正的調(diào)查報(bào)告,耗費(fèi)三年的調(diào)查報(bào)告原因也正在于此。

            事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):可燃液體的儲(chǔ)罐必須裝備自動(dòng)化控制系統(tǒng),液位報(bào)警聯(lián)鎖緊急切斷系統(tǒng),可燃?xì)怏w泄露監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)等等,同時(shí)特大事故的調(diào)查報(bào)告由國(guó)務(wù)院或者國(guó)務(wù)院授權(quán)有關(guān)部門進(jìn)行。以上全部?jī)?nèi)容分別被寫入《GB 50160 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范(第6章)》、《SH/T 3007-2014 石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范(第5章)》、《SH/T 3184-2017 石油化工罐區(qū)自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》和《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例(第三章)》中。
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        1998年3月5日,西安市煤氣公司液化石油氣管理所貯量為400 m3的11號(hào)球形儲(chǔ)罐下部排污閥上部法蘭密封局部失效,造成大量的液化石油氣泄漏,隨后發(fā)生閃爆,事故共造成11人死亡,31人受傷。這起泄漏事故是西安市建國(guó)以來罕見的一次嚴(yán)重泄漏爆炸事故,給國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全造成了極其嚴(yán)重的危害。

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         事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):液化烴儲(chǔ)罐之間的防火間距不足,液化烴儲(chǔ)罐與相鄰工廠的間距不足,全壓力式液化烴儲(chǔ)罐應(yīng)采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng),儲(chǔ)罐根部應(yīng)設(shè)緊急切斷閥,全壓力式儲(chǔ)罐應(yīng)采取防止液化烴泄露的注水措施。液化烴球形儲(chǔ)罐的支柱外表面應(yīng)由耐火層,耐火極限不小于1.5h。液化烴儲(chǔ)罐本體法蘭采用高強(qiáng)度對(duì)焊法蘭,墊片采用金屬纏繞墊片和高強(qiáng)度螺栓。連接液化烴球罐的管道必須考慮支撐措施。以上全部?jī)?nèi)容分別被寫入《GB 50160 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范(第6.3節(jié))》、《SH 3136-2003 液化烴球形儲(chǔ)罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范(第4章)》、《GB 12337-2014 鋼制球形儲(chǔ)罐(第5章、第7章)》、《SH/T 3007-2014 石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范(第6章)》和《TSG 21-2016 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程(第3章)》。
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          2015年7月16日7時(shí)39分,山東石大科技石化有限公司液化烴球罐在倒罐作業(yè)時(shí)發(fā)生泄漏著火,引起爆炸,在事故救援過程中造成2名消防隊(duì)員受輕傷,直接經(jīng)濟(jì)損失2812萬(wàn)元。

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        事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):此事故暴露出來的主要問題是倒罐過程中的操作管理和安全問題,關(guān)于液化烴儲(chǔ)罐的倒罐操作,這屬于企業(yè)內(nèi)部的工藝操作問題,我并沒有查到相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。目前只查到了中石化的內(nèi)部文件規(guī)定中有關(guān)于液化烴儲(chǔ)罐的比較詳細(xì)的安全規(guī)范。另外事故發(fā)生后,其自動(dòng)化控制設(shè)施不完善,不能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,另外緊急切斷閥的氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)失效,導(dǎo)致失去緊急切斷功能,這個(gè)關(guān)鍵性的失誤最終導(dǎo)致了致命的后果。關(guān)于切水過程中怎樣避免人員的失守,怎么做到人走自動(dòng)切斷。關(guān)于這一點(diǎn),可以采用彈簧快關(guān)閥來解決這個(gè)問題。即人手一旦離開手柄,閥門就會(huì)自動(dòng)關(guān)閉。上述的內(nèi)容分別被寫入到《SH/T 3007-2014 石油化工儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計(jì)規(guī)范(第6.4節(jié))》、《安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào) 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理(第二十二條)》、《SH/T 3005-2016 石油化工自動(dòng)化儀表選型設(shè)計(jì)規(guī)范(第10.3節(jié))》
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       2017年6月5日,臨沂市金譽(yù)石化有限公司儲(chǔ)運(yùn)部裝卸區(qū)的一輛液化石油氣運(yùn)輸罐車在卸車作業(yè)過程中發(fā)生液化氣泄漏,引起重大爆炸著火事故,造成10人死亡,9人受傷,直接經(jīng)濟(jì)損失4468萬(wàn)元。 經(jīng)計(jì)算,本次事故釋放的爆炸總能量為31.29噸TNT當(dāng)量,產(chǎn)生的破壞當(dāng)量為8.4噸TNT當(dāng)量。


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        事故的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn):此次事故的主要原因非常簡(jiǎn)單,說白了就是一個(gè)快速接頭的使用問題。如果作業(yè)人員再愿意花費(fèi)哪怕十幾秒鐘的時(shí)間來加固接頭,可能就不會(huì)釀成事故。所以我的反思還是那句話:所謂的安全管理本質(zhì)上還是人的行為問題,安全管理本質(zhì)上就是不斷地克服人的惰性,且從技術(shù)上盡量減少人為的干預(yù)。另外一個(gè)教訓(xùn)就是控制室并未進(jìn)行抗爆設(shè)計(jì),導(dǎo)致控制室內(nèi)一名員工死亡。關(guān)于快速接頭的改善,在2020年山東省安委會(huì)辦公室發(fā)布了26號(hào)文《山東省可燃液體、液化烴及液化毒性氣體汽車裝卸設(shè)施安全改造指南》的通知》,要求采用一種新型的帶防脫裝置的接頭,如下圖:

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           關(guān)于控制室的抗爆設(shè)計(jì),國(guó)家安全監(jiān)管總局在2017年11月,也就是金譽(yù)石化“6.5”重大爆炸事故的四個(gè)月后,發(fā)布了121號(hào)文《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》,其中第十三條:“控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求?!贬槍?duì)該十三條,在隨后的官方解讀文件中,明確指出了“控制室、機(jī)柜間的建筑、結(jié)構(gòu)滿足《SH/T 3006-2012 石油化工控制室設(shè)計(jì)規(guī)范》第4.4.1條等提出的抗爆強(qiáng)度要求;”

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           以上所列的六起事故都是關(guān)于液化烴儲(chǔ)罐的比較典型的案例,事故造成的傷害都是無(wú)法挽回的,那些血淋淋的事實(shí)一再不停地向我們敲響警鐘:安全生產(chǎn),警鐘長(zhǎng)鳴!無(wú)論是做為設(shè)計(jì)工作者還是安全管理者,這些事故都應(yīng)當(dāng)能引起我們的反思,但愿我們以后的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)進(jìn)步永遠(yuǎn)不要再以鮮血的代價(jià)來推動(dòng)。

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