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從一起事故談電石法氯乙烯轉(zhuǎn)化過(guò)程中的安全風(fēng)險(xiǎn)防控

劉兵

轉(zhuǎn)載。

2023年6月19日,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)某化工公司在焊接管廊管架支撐過(guò)程中,引發(fā)動(dòng)火點(diǎn)周邊乙炔管道發(fā)生閃燃,并繼而引發(fā)相鄰另一條乙炔管道相繼閃燃、閃爆,造成1人死亡,事故原因還在進(jìn)一步調(diào)查中。引發(fā)本起事故的直接原因雖然是動(dòng)火作業(yè),但是,由此需要反思的是:如何管控氯乙烯轉(zhuǎn)化過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)?

電石法氯乙烯的合成過(guò)程涉及到乙炔與氯化氫混合與轉(zhuǎn)化?;旌鲜且胰才c氯化氫在混合器中進(jìn)行;轉(zhuǎn)化是在數(shù)十臺(tái)甚至是上百臺(tái)的轉(zhuǎn)化器中連續(xù)進(jìn)行。轉(zhuǎn)化器是管式反應(yīng)換熱器,管中填充氯化汞作為催化劑,乙炔與氯化氫的混合氣體在催化劑的催化作用下生成氯乙烯。

眾所周知,乙炔與氯化氫的反應(yīng)是放熱反應(yīng),為保證反應(yīng)的順利進(jìn)行,必須及時(shí)把產(chǎn)生的反應(yīng)熱移走,而冷媒就是用于移走反應(yīng)熱的載體。如果轉(zhuǎn)化器內(nèi)的冷媒不能實(shí)現(xiàn)正常循環(huán),不能及時(shí)移走轉(zhuǎn)化器內(nèi)的反應(yīng)熱,后果是十分嚴(yán)重的。如冷媒循環(huán)不暢,可能會(huì)造成單臺(tái)轉(zhuǎn)化器溫度過(guò)高。同時(shí),如果因熱量不能及時(shí)移走,還可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率低,反應(yīng)不完全,造成VCM中乙炔含量增加,可能會(huì)造成VCM壓縮機(jī)爆炸。在電石法氯乙烯合成轉(zhuǎn)化過(guò)程中,混合器與轉(zhuǎn)化器都曾發(fā)生過(guò)爆炸事故,如果轉(zhuǎn)化不充分還會(huì)對(duì)下游設(shè)備造成危害。


典型案例



2005年5月26日凌晨7:04分,某樹(shù)脂分廠氯乙烯混合器因系統(tǒng)急劇升溫,緊急切斷閥未動(dòng)作,混合器發(fā)生爆炸起火,造成多人受傷。此次事故由于離子膜電解槽冷卻水循環(huán)水池排污閥被人打開(kāi),致使離子膜電解槽無(wú)冷卻水,部分電解槽工藝聯(lián)鎖觸發(fā)后氯氣系統(tǒng)波動(dòng),從而使氯化氫氣體中含有大量的游離氯,在氯乙烯車間混合器與乙炔發(fā)生劇烈反應(yīng)后造成混合器爆炸著火。


2007年1月26日,某企業(yè)氯乙烯轉(zhuǎn)化崗位混合脫水處運(yùn)行過(guò)程中,轉(zhuǎn)化混合脫水酸霧捕集器出入口PVC管道發(fā)生爆炸。PVC管道被炸碎,2臺(tái)酸霧捕集器起火燃燒,燒壞過(guò)濾器濾芯中的氟硅油棉被,幸未造成人員傷亡。事故發(fā)生后,經(jīng)調(diào)取DCS系統(tǒng)歷史趨勢(shì)發(fā)現(xiàn),HCl合成主控DCS顯示5#石墨合成爐氫氣流量瞬時(shí)為零,分析原因?yàn)闅錃庵袛嘣斐珊铣煞磻?yīng)產(chǎn)物HCl中游離氯超標(biāo),與乙炔氣發(fā)生劇烈放熱反應(yīng)導(dǎo)致爆炸。


2007年10月23日,某企業(yè)氯乙烯工段在開(kāi)車過(guò)程中,通知氯化氫工段給氯乙烯轉(zhuǎn)化工段送氣,送氣7分鐘后排空,通知乙炔工段送乙炔氣,在送氣約2分鐘后,氯乙烯合成工序發(fā)生爆炸,所幸未造成人員傷亡。經(jīng)分析,氯化氫送氣時(shí),有過(guò)量游離氯和乙炔發(fā)生劇烈放熱分解反應(yīng),是本次事故發(fā)生的主要原因。


2010年12月2日,內(nèi)蒙古某氯堿化工有限公司發(fā)生一起氯乙烯轉(zhuǎn)化器爆炸事故,造成3人死亡,1人受傷。事故的直接原因是在處理轉(zhuǎn)化器漏點(diǎn)時(shí),操作人員錯(cuò)誤地關(guān)閉了補(bǔ)水閥、旁通閥、溢流閥、蒸汽回流閥,致使氯化氫和乙炔的混合氣體在催化劑的作用下反應(yīng)生成氯乙烯的反應(yīng)熱不能及時(shí)移走,最終導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器內(nèi)的熱水汽化而發(fā)生爆炸。


從上述四起事故分析,氯化氫氣體中含有游離氯會(huì)對(duì)氯乙烯合成過(guò)程帶來(lái)極大的安全隱患,嚴(yán)重時(shí)可能造成爆炸事故。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制氯化氫氣體中的游離氯含量,這就需要從氯氫合成工序嚴(yán)格控制,二合一組合式氯化氫合成爐設(shè)置氫氣/氯氣比例控制回路,氯化氫合成爐出口管道上設(shè)置游離氯在線監(jiān)測(cè)報(bào)警。同時(shí)在氯乙烯轉(zhuǎn)化混合器設(shè)溫度高高、壓力高高聯(lián)鎖切斷乙炔和氯化氫,并在混合器設(shè)置溫度監(jiān)控、調(diào)節(jié)閥、爆破片,防止超壓發(fā)生爆炸事故。



防范措施

針對(duì)以上可能會(huì)導(dǎo)致氯乙烯混合與轉(zhuǎn)化工序的風(fēng)險(xiǎn),建議采取以下防范措施:

一、要嚴(yán)防氯化氫中游離氯過(guò)量

氯化氫合成過(guò)程中,如果氫氣與氯氣配比不當(dāng)或壓力波動(dòng)時(shí),會(huì)使氯化氫中含有游離氯,它與乙炔氣在混合器中進(jìn)行混合即發(fā)生劇烈反應(yīng)生成氯乙炔,并放出大量的熱量,使得混合氣體瞬間體積擴(kuò)大,從而在混合脫水的混合器、石墨冷卻器、酸霧過(guò)濾器等薄弱環(huán)節(jié)發(fā)生爆炸,其破壞性極大,因此必須嚴(yán)格控制。


二、要密切關(guān)注氯乙烯轉(zhuǎn)化器熱點(diǎn)

溫度

當(dāng)前,電石乙炔法氯乙烯生產(chǎn)裝置采用多臺(tái)前轉(zhuǎn)化器和后臺(tái)轉(zhuǎn)化器組合工藝,自動(dòng)化控制水平低,部分企業(yè)進(jìn)入單臺(tái)轉(zhuǎn)化器的乙炔和氯化氫流量沒(méi)有根據(jù)轉(zhuǎn)化器溫度實(shí)現(xiàn)流量自動(dòng)調(diào)節(jié)和比例控制,當(dāng)某臺(tái)氯乙烯轉(zhuǎn)化器出現(xiàn)溫度超高或超低時(shí),必須人工調(diào)整轉(zhuǎn)化器入口乙炔和氯化氫的流量及配比,反應(yīng)較為滯后。如果溫度過(guò)高,則催化劑效能高,反應(yīng)加快,可能會(huì)造成溫度、壓力急劇升高,控制不好可能會(huì)導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故;如果長(zhǎng)期負(fù)荷不均勻,可能會(huì)造成轉(zhuǎn)化器列管與管板之間產(chǎn)生溫差應(yīng)力,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器內(nèi)漏。


三、要嚴(yán)格控制進(jìn)入混合器的氯化

氫氣體與乙炔氣體的比例

氯乙烯合成中,乙炔和氯化氫的過(guò)量對(duì)反應(yīng)不利,特別是乙炔過(guò)量,可能導(dǎo)致催化劑分解及中毒,一般生產(chǎn)過(guò)程中控制乙炔與氯化氫的比例為1:(1.05~1.10)。氯化氫稍微過(guò)量,主要是為了確保乙炔完全反應(yīng),避免過(guò)量的乙炔在轉(zhuǎn)化器中與轉(zhuǎn)化觸媒氯化汞發(fā)生反應(yīng),生成易爆的乙炔汞,發(fā)生爆炸。因此,需要在混合器出口設(shè)置溫度高限報(bào)警及聯(lián)鎖,超溫時(shí)應(yīng)立即調(diào)整乙炔氣的流量,溫度高高時(shí)聯(lián)鎖切斷乙炔氣體,充入氮?dú)?。部分企業(yè)已將乙炔氣流量與混合器溫度進(jìn)行自動(dòng)聯(lián)鎖調(diào)節(jié),乙炔氣流量和氯化氫流量實(shí)現(xiàn)了比例自動(dòng)控制,有效防止乙炔氣過(guò)量后與觸媒中的氧化汞發(fā)生反應(yīng),從而引發(fā)爆炸著火事故。

各企業(yè)應(yīng)對(duì)該問(wèn)題高度重視,完善自動(dòng)化控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)混合器、轉(zhuǎn)化器進(jìn)口原料流量的自動(dòng)調(diào)節(jié)和比例控制,及時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)化器負(fù)荷,減少人為操作失誤的可能,提高裝置的本質(zhì)安全水平。


來(lái)源:中國(guó)化學(xué)品安全協(xié)會(huì)